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摘 要: 磁選水封水系統是選礦生產過程中的一個重要環節。將PLC技術和觸摸屏技術相結合應用于磁選水封水的自動控制,可提高系統的工作效率、節能降耗。本文介紹了Quantum系列PLC和PWS3261-TFT,12”型觸摸屏相結合應用于水封水系統的實現技術,PLC硬件配置、軟件設計以及系統的主要控制方法。
關鍵詞:水封水 PLC 控制系統 觸摸屏
1 引言:
選礦廠年產500萬噸鐵精礦,其磁選車間共有16個系列。作為車間過濾機水封水,長期以來一直采用生產新水。使用后水封水流入尾礦系統,造成資源浪費。該項目實施后,將水封水的回水收集到水封水池。然后,由水泵加壓后作為磁選設備的水封水。取代原來采用新水作為水封水,新水僅作為生產過程中水消耗的少量補充,達到節能及水資源循環利用的目的。
該系統還包含一套回水系統,本文只介紹水封水系統。
2 水封水系統過程簡述
水封水系統2臺水泵(1801、1802)1用1備,正常運行1臺,具體運行那一臺由操作人員根據水泵運行工況決定,水封水池(L101)一座。系統在正常運行時不允許停泵,因此水封水池(L101)應保持高水位(2.5m)以上,如低于此水位,需對水池進行補水。啟/停泵由操作人員根據磁選車間生產情況決定;事故停泵根據極低液位(1.0米)自動控制(自動控制時)。
3 控制系統的設計
3.1 系統結構
水封水控制系統框圖如圖1所示。本系統(含回水系統)以Quantum系列PLC為下位機,天津(臺灣)羅升“PWS3261-TFT,12”型觸摸屏為上位機,配以檢測儀表和執行儀表等,組成集檢測、控制和管理等功能于一體的控制系統。并將此系統并入磁選車間已有的車間級PLC控制網絡。在系統中,下位機負責數據的采集和控制。上位機負責系統的監控管理和控制參數的修改。
3.2 硬件配置
3.2.1 PLC部分
系統使用施耐德公司的Quantum系列模塊化產品,10槽背板,140 CPU 11302控制器,11A累加電源模塊,離散量輸入/輸出模塊均為220VAC。模擬量輸入/輸出模塊140 AMM 090 00、信號4~20mA ,4入2出。
3.2.2 人機界面
選用操作界面友好、編程簡單、使用方便、與PLC連接通信效果好的天津(臺灣)羅升PWS3261-TFT,12”型觸摸屏實現數據輸入和狀態顯示。這種方案可以簡化面板的的設計、便于運行參數的修改、增加系統控制的靈活性,還可以減縮系統設計和調試的時間。
3.2.3 液位變送器和顯示儀表
本系統為地下水池,故采用“E+H”超聲波液位計對水池的液位進行測量,方便儀表的檢修。液位顯示選用普通的數字顯示儀表。
4、系統自動控制流程
4.1 控制方式
系統通過控制柜上的選擇開關和觸摸屏可以選擇手動、自動兩種方式。在自動方式故障時,可以切換到手動方式,實現系統的最低保障。
“手動”時,操作人員根據數顯儀的液位值,利用控制柜上的操作開關對各個水池的液位進行調節。
“自動”時,由PLC根據超聲波液位送來的液位信號和系統設定的液位值進行比較后,得出的結果對各個水泵進行操作。
4.2 自動控制流程簡介
自動控制流程圖如圖2所示。開始通電后, PLC自動對系統進行參數設定,完畢后系統就根據系統設定的參數進行控制。根據水池液位的高低對水泵的起停進行控制,并且監控各臺水泵的運行狀況。
4.3 具體控制
先將所有水泵的機旁操作開關置為連鎖(自動)狀態。選定主泵(1801),通過控制柜面板上的轉換開關完成。首先假定水池液位值正常(2.5m≤L101≤3.4m),由磁選
車間給出啟泵信號,水泵(主泵)啟動,若主泵故障,備用泵自動投入。水封水在磁選過濾機(系統)過程中會消耗一部分水,使水池液位逐漸降低,當液位低于系統設值的低液位(2.50米)時,系統報警,并打開補水閥補充新水。當水位達到高液位(3.4m)時關閉新水補水閥,保證水池不溢出,避免水資源浪費。當水位到達極高液位(3.8m)時,系統給出報警。系統正常運行時不允許停泵(保證磁選車間正常用水)。若需停泵由操作人員決定;自動停泵條件是水池為極低液位(1.0米)時,作為保護水泵的措施,因此水池應保持高水位2.5以上,如低于此水位,需對水池進行補水。
5系統優點
磁選水封水系統是為了充分利用磁選車間剩余的水封水,減少磁選車間水封水新水補充量。達到節能目的。PLC和觸摸屏相結合,不僅可以實時地監控水封水系統各個環節的運行狀態。當系統控制參數發生變化時,還可以通過觸摸屏對PLC的控制參數進行設定。簡單方便、實用,省去了通過編程器重新設定參數的過程。
6、結束語
本系統利用施耐德公司的Quantum系列的PLC和羅升PWS3261-TFT,12”型觸摸屏實現了水封水和回水系統的智能控制。該系統與2006年8月開始實施,同年12月開始投入生產試運行。運行結果表明:該系統操作方便、控制靈活、質量可靠、功能強大,可以實時地監控各個系統的運行狀況。主要還是能夠方便地修改系統的控制參數。提高水封水系統的工作效率。
參考文獻
1 鄒金慧, 黃宋魏,許江淳.基于PLC的磨礦分級智能控制系統.自動化儀表,2007,11期,P43~45。
2 呂國芳,劉希濤.基于PLC的PID控制算法在恒壓供水系統中的應用.自動化儀表,2005,8期,P52-53,P56。
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