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科普知識
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驅動裝置

淺談PLC、全數字直流驅動裝置用于六米龍門

發布日期:2022-05-18 點擊率:60

            【摘要】:本文介紹了利用西門子S7—300與全數字式直流驅動M420R對B2010A型龍門刨床進行自動化改造,以提高其的加工效率與精度。分別就刨床的工作原理,調速裝置的選型,電氣設計,PLC配置及程序設計等幾方面進行闡述,該電氣系統的成功改造為用可調速裝置與PLC相結合改造K—F—D拖動系統起到借鑒作用。
            關鍵詞:龍門刨床PLC 變頻改造

            1 引言
            機修分廠的B2010A型龍門刨床被用于加工汽輪機的缸套等。該設備使用日久,出現了精度降低,調速性差,生產效率低等問題,故急需對其進行改造。考慮到原有設備與加工要求調速比達到20:1以上,可用于刨、銑削,靜差度小于10%,切削力恒定、平穩、沖擊小,刀具切入切出時自動減速,功耗低,安全可靠、易于維護等要求。決定采用全數字直流驅動結合PLC的改造方法。

            2 原刨床的基本情況
            2.1基本結構
            龍門刨床包括,床身、工作臺、橫梁、左右垂直刀架、左右側刀架、立柱、龍門頂等。

            2.2工作過程
            龍門刨的刨削過程是工件與刨刀相對運動。因此工作臺與工件必須頻繁地進行往復運動,切削加工只在工作行程中,返回行程只是空轉。在切削過程中沒有進給運動,只有在返回行程中才有刀架的進給運動。其中,工作臺與工件間的往復運動稱為主運動,橫梁、刀架的運動稱作輔助運動。

            其中0-t1工作臺前進起動階段
            t1-t2刀具慢速切入階段
            t2-t3加速至穩定工作速度
            t3-t4工作速度階段
            t4-t5減速退出工件階段
            t5-t9返回階段
            慢速切入切出,即防止崩壞工件又可以提高刀具使用壽命。高速切削、返回以提高加工效率。

            2.4傳動系統
            該龍門刨采用K—F—D(發電機組電動機)調速系統交流電機拖動直流發電機再拖動直流電動機,由交磁放大機控制發電機的勵磁系統,結合機械傳動,達到20:1的機電聯合調速系統。進刀機構采用進刀繼電器控制進刀,由于繼電器控制時有粘連發生使加工精度下降。

            3 直流驅動系統
            3.1直流調速的優越性
            全數字直流調速系統調速范圍可達40:1,更換不同的工作組件就可使刨床用于刨、銑一機兩用。為提高加工精度,工作臺的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度小于3%,自動調速,達到速度曲線的要求提高加工質量與效率。

            3.2設備組成
            作臺的主運動只需一臺45KW的異步電機經直流調速驅動,實現無級變速。工作臺換向制動利用直流驅動自帶的能量反饋裝置,使制動速度快,能量又反饋到電網中。垂直刀架和左右測刀架采用PLC控制,使進刀量準確,提高加工精度。

            4控件選配
            驅動器選用的是英國CT公司生產的全數字式直流驅動器M420R,具有邏輯控制,自動保護,反饋制動等功能,PLC采用西門子S7-300系列。
            .4.1動參數設置
            在設計中考慮到各種保護電機的過載,過壓等保護,設置驅動參數的時,需要設置電機額定電壓,額定電流,勵磁電流,控制方式等參數。

            5 PLC應用程序的設計
            控制部分采用PLC可編程控制器控制,其功能強、速度快、接點數少、可靠性高等特點。硬件連接好,插入存儲卡到中央處理器中,建立計算機和中央處理器的通訊。開始對系統進行PLC程序調試,要求對系統作一次(PLC)總清或總復位。PLC總清完成后,PLC程序即可進行調試。本次設計所選用的PLC是SIMATIC S7-300。故而調試軟件為STEP 7。

            5.1 S7-300硬件組態
            S7-300硬件組態在硬件配置窗口中完成。光標點擊STATION目錄級,選擇“Hardware”圖標,進入硬件配置窗口。
            (1)組態在硬件組態的站窗口中分配機架,可分布式I/O,可以從硬件目中選擇部件。
            (2)參數分配建立可分配參數模塊的特性,如:啟動特性,保持區等。
            (3)設定組態設定好的硬件組態和參數分配,需下載到CPU中去,選擇菜單“PLC” “DOWNLOAD”。
            (4)實際組態已存在硬件中的實際組態和參數分配。可以從CPU直接上傳到PC。選擇菜單“PLC” “UPLOAD”。

            5.2 PLC基本程序
            西門子提供了一些PLC基本程序,用戶可以根據實際情況調這些標準塊即可,而被系統占用的功能塊不能再被編輯,基本程序項目庫由組織塊(OB),功能(FC),功能塊(FB)三種邏輯塊和數據塊(DB)構成。OB1為CPU循環掃描時間內唯一掃描的主程序,FC或
            FB被CPU執行的條件是必須是在組織塊(OB)中被調用,同時FB和FC也能實現子程序的嵌套。FB與FC的區別在與它們的變量聲明表中能夠定義的參數類型不同。當FC的程序執行完成后,FC的參數不能被保存;當FB的程序執行完成后,FB的參數能被保存。在OB1中調用FC時,只需直接調用,如:CALL FC1;而調用FB時,必須為其分配一個背景數據塊,用來保存FB的參數,如:CALL FB1,DB7。背景數據塊的數據格式與相應FB的變量聲明表的數據格式相同,不允許用戶進行修改。

            5.3 用戶基本程序
            PLC程序的編制全部按照正邏輯的設計,即不論物理信號是高電平還是低電平有效,邏輯“1”表示信號有效。所有物理輸入輸出信號都需經過邏輯處理好,才能進行邏輯運算,也就是先要定義輸入輸出的信號有效和輸入輸出信號的邏輯,再將輸入輸出的物理信號和邏輯參數異或,其結果與有效參數(使能參數)與,最后送入輸入輸出緩沖區中。現就工作臺的運動控制為例加以說明。

            6結束語
            在整個機床的改造過程中涉及到了許多測試,調試的問題,在硬件設備安裝好后有進行了許多調試工作。PLC程序的編制綜合考慮了工藝與加工要求的問題,驅動器的參數設置也需考慮具體的加工要求

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