1 引言
在現代化連續帶鋼處理線中,必須使帶鋼在穩定張力下運行。在恒定的張力的作用下,可以使帶鋼對中準確,并保證了生產線上的工藝要求。如果張力波動大,不僅會影響設備運行,還會導致頻繁的斷帶事故,影響企業的正常生產。在實際控制系統中通常采用PLC用戶自行編程控制。由于工藝的需求,日益對張力控制提出更高的要求,原先的PLC控制在控制精度和穩定性上都有一定的局限。本文針對此問題,提出基于T400的
開卷機張力控制方案,從工藝要求和經濟成本上考慮,開卷機不設張力檢測設備,因此開卷機張力控制采用間接張力控制方法。
2.控制原理
間接張力控制,即只有張力設定值,不用張力檢測器采集張力實際值,張力不形成閉環控制,而采取開卷機轉矩電流控制,系統相當于只有電流環在工作。開卷機開卷以后,卷徑不斷發生變化,從而引起張力變化。
工作時,入口夾送輥拉動帶鋼,開卷機這時施加與開卷方向相反的轉矩 ,使夾送輥與開卷機之間的帶鋼具有張力,張力的大小與開卷機電磁轉矩的大小成正比,在穩速度帶鋼開卷過程中,隨著鋼卷卷徑的減小,電動機產生的轉矩也隨之減小,但入口段若要保持恒張力,電動機轉矩 與帶鋼張力力矩 始終保持相等。
可見在基速以下,由于 不變,只要保證開卷機電流隨著卷徑成正比例變化,即可實現恒張力控制。
在基速以上時,為弱磁生速階段,反電動勢E保持不變。
n:開卷機角速度;
D:開卷機卷徑
此時只要保證開卷機電樞電流隨帶鋼線速度成正比例變化,即可實現張力恒定控制。
3 間接張力控制
3.1 T400工藝板簡介
西門子公司T400板是SIMOVERT主傳動
變頻器的工藝板,可以延伸到相關傳動工藝的系統單元功能,完成復雜高動態響應的開閉環控制,采樣時間可達100 。
T400技術模塊可以通過CFC自由組態,該工具定義不同模塊的功能,生成的軟件下載到T400程序內存中。工藝板與主驅動之間的通訊通過雙口RAM實現,此外還可以通過PROFIBUS DP,USS與上位機進行通訊。
其相關參數如表1:

T400的工作環境如圖1所示,它是連接在通訊模板CBP和基礎電子單元CU板之間。三個模板全部安裝在主傳動單元插槽內,并且通過局部總線適配器(LBA)相互連接。CU板是西門子傳動裝置的控制板,CBP板負責與PROFIBUS通訊。T400工藝板和主驅動之間的參數傳遞是由并行雙口RAM接口實現。

4.2 T400板的控制原理
控制原理圖
T400控制模式采取間接張力控制,間接張力控制模式如圖2。該系統有2個控制環即速度控制環和電流控制環,其控制原理為:建立張力時,從上位機或者操作臺來的信號設定張力T的大小,即張力電位計的輸入。由 I=DT/ 看出轉矩電流與張力T和卷徑D乘積成正比例關系。DT經過補償后成為速度調節器的輸出限幅值,即電磁轉矩電流調節器輸入值。張力的設定值不變,由張力力矩公式 =DT/2 知,張力力矩與卷徑成正比,卷徑越大, 也越大,電流調節器輸入值提高,電機電流I變大,對應 = 中, 亦大;開卷運行后,D不斷減小,由T= I/D可知, ,I也減小,則 也減小,從而保持了T恒定。
(3)T400的卷徑計算
間接張力控制中,D直接影響著對張力的控制,是非常重要的計算參數。卷徑的實時計算也是T400功能版的重要工藝功能。當鋼卷每旋轉一圈時,初始直徑就開始以兩倍帶鋼的平均厚度減小,以初始直徑減去這個減小量得到直徑計。
式中 :卷徑計算值; :每個測量周期內芯軸轉動次數;hs:當前帶鋼厚度;
由于存在輥子打滑,鋼卷離心率等外部干擾因素,鋼卷計算至少會采取額外的一種測量方式進行糾正計算量。一般采取的方式是利用開卷機附近的某個導向輥上
編碼器的值,進行同步糾偏。
當運行過程中發生斷帶或其他故障時,當前的卷徑可以保持,重新開始生產后,從保持的當前卷徑開始計算,避免了松卷等情況,此為T400的卷徑保持功能。
(4)張力控制實現
在實際控制過程中,開卷電機輸出總轉矩中包括帶鋼張力力矩,彎曲力矩補償,慣性補償,摩擦力矩補償,帶鋼厚度補償等。
每個補償力矩都有詳細的計算公式,這里不再贅述。工藝板內功能塊根據帶鋼實際卷徑和張力設定值計算張力的力矩,并增加附加張力補償,最終得到張力力矩的設定值,來自張力控制器的力矩設定發送至變頻器,變頻器計算得到卷筒電機電流給定,完成變頻調速控制,最終實現張力控制。
4 結言
T400由于自身運算快,精度高,非常適合高速高精度控制場合,相對于PLC控制器,工藝板直接裝于傳動設備內,數據直接與傳動裝置之間交換,大大減小了數據傳輸時間和響應速度。T400除了有集成化的軟件包對特殊工況進行控制外,內有大量的自由功能塊,可以根據需求自由選用來達到用戶控制目的,其板內集成的異態報警,故障診斷功能對于維護也起到很大的作用。通過T400在武鋼3號鍍鋅線開卷機上的應用,運行良好,入口張力控制更為穩定,滿足了生產要求,提高了工作效率。