發布日期:2022-04-28 點擊率:58
有關水泥磨電機跳停故障的排查方法,包括測量定子電纜絕緣、轉子電纜絕緣、定子繞組絕緣,檢查電機集電環、碳刷、引線等等,給出了故障原因及維修方案,供大家參考。
某公司的水泥磨主電機在運行中突然跳停,電氣人員迅速到達現場,發現主電機高壓柜微機保護裝置顯示:“一段過流速斷動作”。
微機保護裝置的參數及歷史數據顯示:一段過流速斷定值設為7.34 A;電機跳停時的三相電流分別為8.62 A、8.68 A、8.81 A,均超過動作值,系 “一段過流”保護動作而引起主電機跳停。
一、水泥磨電機跳停故障排查
1、測量定子電纜絕緣:高壓開關柜至主電機、高壓柜至電容補償柜的電纜相間、對地絕緣值都在200 MΩ以上(2 500 V搖表),屬于正常;
2、測量轉子電纜絕緣:相間、對地絕緣值都在200 MΩ以上(500 V搖表),亦正常;
3、測量定子繞組絕緣:相間、對地絕緣值都在200 MΩ(2 500 V搖表)以上,正常;
4、測量轉子對地絕緣:也在200 MΩ(500 V搖表)以上,正常;
5、檢查水電阻啟動柜的短接接觸器、銅排等,未發現異常;
6、檢查電機集電環、碳刷、引線等,未發現異常;
7、測量電機定子直流電阻,情況亦正常;來自:電工天下
8、測量電機轉子直流電阻時,發現轉子一相開路。
于是將電機前、后端蓋打開,發現電機前端(負載端)轉子端部的三個星形連接點一處開焊、一處裂紋、第三處沒有異常,接點處環形銅排存在松動跡象。
由于受工具、材料的限制,公司立即聯系當地一家電機專業維修廠,其專業人員到現場查看情況后,認為:銅排松動引起轉子星形連接點開焊斷裂,斷裂瞬間引起運行電流增大,導致一段過流保護跳停。于是用銀焊修復開焊的連接點,并固定松動的銅排。
搶修工作至次日8∶15結束,歷時約20 h, 8∶20磨機正常開啟。
運行約4 h(中午12:11),電機再次跳停,微機保護裝置顯示“一段過流速斷動作”。三相電流分別為19.87 A、19.75 A、19.25 A,都大大超出動作設定值;有了上次經驗,斷定是電機故障引起保護跳停,并推測故障情況較為嚴重。
電氣人員直接將電機前、后端蓋打開,檢查電機定、轉子繞組,發現定子端部附近多處絕緣擊穿、接地放炮;通過測量后斷定電機定子一相接地、轉子接地。昨日處理過的部位(即星點焊接處)完好無損;將電機轉子抽出約400 mm后,看到電機轉子鐵芯端面一處壓板松動、甩出,將電機定子繞組多處劃傷,在損傷嚴重處擊穿接地。如圖1、圖2所示。
二、應對措施
根據情況判定,該電機短時間內不可能修復,時值生產銷售旺季,公司隨即第一時間向集團匯報,懇請集團協調可暫時代用的電機。
得知集團某個正在建設的項目有同廠家、同規格型號的電機后,公司派人連夜趕往項目工地組織調運,同時迅速邀請具備此類電機維修能力的數家企業的技術人員來公司,進行招投標,明確要求他們提出自己的技術方案、工期保證、工程報價等。
借用的新電機經過調運、安裝、調試,僅用54 h,就順利實現了帶負荷運轉,最大限度地減少了水泥磨停機時間。
三、水泥磨電機跳停原因分析
兩次電機跳停前的生產過程中,電機的各種運行參數都一直很穩定。電機負荷不高,一直維持在80%左右(該電機額定電流241 A,運行電流194.6 A);電機軸瓦溫度不高,一直維持在50~55 ℃左右;電機繞組溫度雖然較穩定,但自生產線投運以來,此電機的繞組溫度一直保持很高的水平(5月份為110 ℃),夏季都在130 ℃左右。
分析:該電機的兩次故障,都是由于電機質量存在著較大缺陷造成,但也與平時的維護、保養不及時有很大的關系。該電機自投產以來,運轉率一直處于比較高的水平,卻從沒有進行較全面的維護、保養(只是更換過碳刷)。
轉子星形連接點的焊接裂紋、開焊,主要是由于銅排松動引起運轉過程中受力加大造成,但也可能是存在虛焊、焊不透等問題,在運行中受力和熱的作用,造成焊點裂紋、脫焊。運行中轉子星形連接點的開焊,導致負荷電流突然增高,引起一段過流速斷保護動作,造成前面提到的第一次停機。
第二次停機,也是由于電機存在著較大的質量缺陷(主要是壓板的焊點焊接質量較差)。(電工技術之家 www.dgjs123.com)電機長期運行中,在轉子的離心力、轉子電流發熱等因素作用下出現壓板焊點開焊、松動、脫落,導致壓板甩出,將定子繞組劃傷、絕緣破壞,并在損壞最嚴重處造成定子擊穿接地,定繞組多處燒毀;轉子壓鐵在刮擦定子線圈的同時受到定子的反作用力,使轉子線棒變形斷裂,造成轉子接地。
四、水泥磨電機跳停維修方案及效果
由于轉子、定子線圈多處擊穿、放炮,且自2003年以來電機長期高溫運行造成的繞組多處絕緣老化、開裂,為了不給以后的生產運行留下安全隱患,分清甲乙雙方責任,在調查論證的基礎上,公司制定了整機大修方案:定子繞組、轉子繞組全部更換,并盡可能地進行適當的擴容、增大負載能力,以降低定子溫度;維修方(乙方)對設備的整體性能負全部責任,保證維修出廠電機的所有技術參數、性能指標都能達到行業或國家標準;維修方對維修周期作出承諾,確保按時完工并返廠;具體實施方案和技術保證措施,由維修方以合同附件的形式提出。
由于決策正確、組織有力、措施得當,維修方只用了15 d的時間,就完成了整機大修和測試。電機重新安裝調試后,由于進行了適當的擴容(約10%),電機運行電流下降了15 A(約8%),定子溫度下降了20 ℃,效果非常理想。
五、水泥磨電機跳停經驗教訓
通過這次事故,深刻認識到:對于高壓大型電機,應樹立定期保養、定期大修、定期進行預防性測試的觀念。預防性測試,包括線圈直流電阻值、絕緣材料交直流電壓的耐壓值,都非常重要。電動機在運行過程中,其絕緣材料會隨著運行周期、工況變化而逐步老化,因此測量各相線圈的直流阻值是否平衡,以便發現線圈匝間、相間有無短路,焊接點、接頭部位有無缺陷發熱問題。
通過這些預防性測試,結合運行狀態檢測,可以發現電動機本身存在的靜態事故隱患,以便將這些易造成重大毀壞性事故的問題消滅在萌芽狀態,避免造成更大的經濟損失。這項工作非常重要,對于已經運轉多年的或運行狀況欠佳的設備,每年均應進行。
對于技術力量、設備(工具)有限的企業,可與專業維修廠家建立長期合作關系,借助他們的力量搞好高壓大型電機的定期保養、維護工作。
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