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發(fā)布日期:2022-04-27 點擊率:79 品牌:西門子_Siemens
本文主要介紹西門子公司的工業(yè)組態(tài)控制軟件Wincc在高速線材改造中應用,分析系統(tǒng)組成、通信結(jié)構(gòu)及特點。攀鋼高速線材改造,利用原有工藝設備,在中軋機與精軋機之間增加預精軋1、預精軋2,對原精軋機、夾送輥、吐絲機的傳動設備進行數(shù)字改造,從而將軋線速度從原來30米/秒提高到55_60米/秒。品種規(guī)格從原來的幾種擴大到現(xiàn)在的幾十種,大大改善生產(chǎn)工藝。
本次設備改造,其控制系統(tǒng)采用Simatic公司的PLCNS7_400完成邏輯控制,操作站和監(jiān)控站采用Simatic的Wincc4.01控制軟件,傳動設備采用ABB公司的DCSN500。傳動設備和各操作室的操作控制與PLC之間,采用SimaticJProfibusDP通信網(wǎng)進行通信,操作站、監(jiān)控站與PLC之間采用SimaticNH1工業(yè)以太網(wǎng)構(gòu)成。其系統(tǒng)配置圖參見附圖一:攀鋼線材改造系統(tǒng)配置圖。
附圖1 攀鋼線材改造系統(tǒng)配置圖
1、工業(yè)以太網(wǎng)(H1)的特點
SimaticJH1總線系統(tǒng)是德國西門子公司開發(fā)出來的、符合IEEE802.3-CSMD/CA協(xié)議標準的高速工業(yè)局域通信網(wǎng),可構(gòu)成大型的分布式自動化系統(tǒng)。工業(yè)以態(tài)網(wǎng)通過第4層進行通信,在該網(wǎng)上可使用不同的協(xié)議進行通信,及可同時使用上S7協(xié)議、SINECNH1-TF以及PC-LAN協(xié)議在不同的站間切換。該網(wǎng)絡總線通過收發(fā)器或中繼器和多路轉(zhuǎn)換器接口,可連接多達1024個站點。
H1的特點如下:
·傳輸電纜:H1網(wǎng)的傳輸介質(zhì)可是光纜、同軸電纜和雙絞屏蔽電纜,也可混合使用。在距離較遠,工業(yè)干擾較嚴重的場所應使用光纜在工業(yè)控制中,通常使用同軸電纜,其抗干擾能力較雙絞屏蔽線高近10倍。
·傳輸速率:10MB/秒
·連接站點數(shù):每段網(wǎng)站可連接100個點。整個網(wǎng)絡最多可達1024個。
·通信線路長度:在不使用中繼器的情況下可達到500米,使用兩個中繼器可達1500米,使用遠程中繼器可達2500米。
2、Wincc的特點及通信方式比較
Wincc(WindowsJControlKCenter)是Windows環(huán)境下面向?qū)ο蟮?2位工業(yè)控制組態(tài)軟件,它適合任何自動化控制系統(tǒng)。它具有如下特點:
·Wincc 是一個通用的系統(tǒng)
Wincc可用于自動化領(lǐng)域中所有的操作員控制和監(jiān)控任務。Wincc可將過程或生產(chǎn)過程中的狀態(tài)以圖像、文字、棒圖、曲線或報警形式清楚地表達出來。它同時能夠?qū)⑺l(fā)生的事件、過程數(shù)據(jù)記錄下來,供歷史數(shù)據(jù)查詢使用。你可很方便地組態(tài)產(chǎn)生你的報表格式,按時間或事件觸發(fā)打印。
·Wincc是一個全面開放的系統(tǒng)
Wincc在Windows環(huán)境下,通過OLE和ODBC很容易將其他控件集成到你的應用軟件中。也可通過DDE方式與其他應用程序進行通信。在Wincc中,嵌套一個標準c語言,在你的工程中,你可隨意地發(fā)揮你的聰明才智來完成你任務。同時你可訪問Wincc的API編程接口來達到某些特殊功能。Wincc的具有開放通信協(xié)議,支持多種PLC系統(tǒng)。
·Wincc功能可隨任務而增加
Wincc本身提供了一個強有力的標準功能庫,用戶可通過調(diào)用這些功能塊來實現(xiàn)控制功能。同時用戶也可將你開發(fā)好的功能塊寫進庫中供他人使用。Simatic公司,開發(fā)許多特殊的功能包,考慮到應用的投資利益,在通常情況下,用戶只需購買標準軟件包便可,當你工程中,確實需要某些特殊功能時你可單獨購買特殊功能包來滿足你的需要(如:冗余軟件包、服務器軟件包、過程控制軟件包等)。
·Wincc是一個國際通用軟件
在Wincc中提供了五種在線翻譯功能。用戶可根據(jù)需要,做出多種語言界面的應用程序,這為你的工程能夠走向世界提供了方便。
Wincc H1網(wǎng)通信方式比較
在攀鋼線材高速改造項目中,H1的通信方式如附圖一所示,采用分布式,點對點對等通信方式,操作站、監(jiān)控站、S7-PLC站之間完全平等,不存在主、從,服務器和客戶機之分。通常情況下,當在一個系統(tǒng)中存在多個操作站時可采用如圖二網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)進行連接。Wincc服務器可選擇一個或兩個,當選擇兩個服務器時,兩個服務器相互熱備,形成冗余系統(tǒng)。兩種通信方式的特點比較如下:
(1) 分布式通信方式的特點
·每一個站點對等,每一個控制站可平等地從過程網(wǎng)中取得自己所需數(shù)據(jù),不受服務器的制約。在工業(yè)生產(chǎn)中,可保證系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
·風險分散,當一個操作站出現(xiàn)事故時,其它操作站可進行工作。
·網(wǎng)絡系統(tǒng)的理解點數(shù)不受制約,整個網(wǎng)絡可連接1024個站點。
缺點:各站點之間相互聯(lián)系較困難,各操作站之間相互獨立。網(wǎng)絡較忙,數(shù)據(jù)一致性較差。
(2) 客戶機/服務器通信方式的特點
·所有的組態(tài)數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)集中放在服務器上,所有的客戶機 年均可以訪問組態(tài)數(shù)據(jù)。
·數(shù)據(jù)的一致性較好,每個操作員都能看到其它人所進行的操作
·由于數(shù)據(jù)的傳送是分層進行,過程總線較輕松。
缺點:風險較集中。連接的點數(shù)較小,當服務器不作操作站時最多可連接16個客戶機,當服務器作操作員站時,最多可連接4個客戶機。
附圖2 Wincc客戶機/服務器網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
3、攀鋼線材高速改造操作站及監(jiān)控站的功能
攀鋼線材高速改造共有A、B兩線,采用兩個操作員站和一個監(jiān)控站,其中兩個操作站之間采用互為熱備的方式,當一臺操作站出現(xiàn)故障時,另一臺操作站可切換到該線進行生產(chǎn)控制從而保證生產(chǎn)的正常進行。而在監(jiān)控站上,配置分頻卡和分配器,將監(jiān)控站的主要數(shù)據(jù)信息傳送到100米遠5#、6#操作臺進行數(shù)據(jù)實時顯示。根據(jù)工業(yè)要求,在操作員站下實現(xiàn)如下控制功能:
(1) 軋制速度分配
在操作站上,操作人員輸入相關(guān)的工藝參數(shù),計算機根據(jù)金屬秒流量相等的原則,計算出各機組的是設定轉(zhuǎn)速。首先根據(jù)不同的軋制孔型計算出其工作輥徑,根據(jù)金屬秒流量相等的原則,計算出各機組的線速度。然后將線速度轉(zhuǎn)換成電機的轉(zhuǎn)速,下送到PLCW完成其控制功能。金屬秒流量相等原則:
Sn-1:n-1機架軋件的橫截面積
Vn-1:n-1機架的線速度
Sn:n機架軋件的橫截面積
Vn:n機架的線速度
K= Sn / Sn-1:為延伸系數(shù)。
N電:m機架電機轉(zhuǎn)速
Dm:m機架的工作輥徑
Vm:m機架的線速度
Im =N電/N軋Im:轉(zhuǎn)動比,N電:電機轉(zhuǎn)速,N軋:軋輥轉(zhuǎn)速
其中Dm根據(jù)其孔型按下列公式計算:
對橢圓孔型工作輥徑Dm為:
D:軋輥輥環(huán)直徑
Z:為軋槽最大深度,h:為孔型高度,s:為輥縫
對圓孔型工作輥徑Dm為:
D:軋輥輥環(huán)直徑
Z:為軋槽最大深度,h:為軋件高度 s:為輥縫
根據(jù)上述公式,我們知道中軋機組的轉(zhuǎn)速為恒值,從而可推出各機組的電機轉(zhuǎn)速。在wincc中,對上述這種復雜的推算,你可很方便地采用ANSI C編寫而實現(xiàn)。
(2) 過程數(shù)據(jù)的顯示、操作、記錄
在操作站上,操作人員需要知道有關(guān)軋線狀態(tài),操作事件、過程數(shù)據(jù)的曲線顯示和記錄。在WINCC我們以各種非常豐富的圖形、棒圖、指示表等多種形式來實行軋線狀態(tài)的顯示。在WINCC這種環(huán)境中,很方便地實現(xiàn)。在WINCC的曲線跟蹤功能中,它既可以顯示實時數(shù)據(jù),也可查詢歷史數(shù)據(jù)。WINCC的曲線跟蹤有如下特殊功能:
1) X軸時間顯示范圍可調(diào)整
進口在WINCC的曲線跟蹤功能中,可改變時間范圍,當點擊其功能按鈕時,用戶可指定當前曲線區(qū)顯示的時間范圍為:500毫秒,1秒,1小時,1天五個時間段,曲線可以這五個時間段進行數(shù)據(jù)查詢。同時用戶也可指定特定的時間段進行數(shù)據(jù)查詢。
2) 用戶也可對曲線進行局部放大查詢,方便用戶對數(shù)據(jù)的分析使用,有利于對故障的查找。對大可將圖像放大到滿屏時時間范圍為500ms。
3) 可以顯示鼠標處的實際值,其值跟隨鼠標變化。
4) 缺點:數(shù)據(jù)采集周期太長,其最小時間為500ms,對于高速線材系統(tǒng),一個周期時間內(nèi)將軋制30米左右的線材。這樣的時間間隔太大,不利于精確分析故障。
(3) 分屏功能
在我們的改造項目中,由于在A、B兩線的成品操作室未設計操作站,操作人員不能了解軋線各機組設備的運行情況。為了解決這一問題,我們利用監(jiān)控站采用方屏技術(shù),將軋線各機組的主要參數(shù)轉(zhuǎn)送到5#、6#操作臺進行顯示。5#、6#操作臺所顯示的數(shù)據(jù)為一固定畫面,監(jiān)控站的畫面可操作變化。分屏的功能將屏幕放大,如原顯示器的分辨率800x600,使用2屏分屏卡,你可以得到一個1600x600顯示范圍。你也可以的得到其他組合的顯示。
我們利用分屏卡,得到一個2048X768的顯示范圍。在WINCC中對屏幕進行如下分區(qū)便可實現(xiàn)我們所需的功能。
其中區(qū)域1顯示在主顯示器上,區(qū)域2顯示在遠端顯示上,利用區(qū)域1中功 就能切換鍵,可改變區(qū)域1中的顯示畫面。在WINCC要實現(xiàn)這一功能,有兩種年方法可以實現(xiàn),一是購買專門的軟件包,你可很方便地實現(xiàn)上述功能。二是每用戶自己開發(fā),也很方便。我們就是利用基本軟件包,來完成上述功能。
4、WINCC使用過程中的體會
年本人由于工作性質(zhì)需要,使用過多個工控軟件,如:FIX,INTOUCH等。 本人的感受是,從系統(tǒng)的靈活性、通用性來看,WINCC應該是比前兩個略強。因為在WINCC系統(tǒng)中嵌套的ANSIKC語言,給系統(tǒng)提供了最大的靈活性。其標簽點的定義比其它工控軟件不同,在WINCC中,其模擬量點為一個點一個標簽,對數(shù)字量點,在WINCC中,可以以8位,16位,32位為一個標簽,從最大限度地節(jié)約標簽數(shù)來說,對數(shù)字量點來說,可以以一模板為一個標簽點計算,但根據(jù)我們使用的經(jīng)驗看,最好使用8位為一個標簽,在計算機處理更方便。WINCC的報警管理、報表管理功能比其它工控軟件好。根據(jù)我們的使用經(jīng)驗,有如下兩點體會僅供參考:
(1) WINCC對于過程數(shù)據(jù)的記錄,數(shù)據(jù)采集周期太長,其最小時間為周期為500ms,對于高速線材系統(tǒng),一個周期時間內(nèi)將軋制30米左右的線材。這樣的時間間隔太大,不利于精確分析故障。
(2) 在WINCC中,當我們需要在一個操作站中控制多個同樣的設備時,需要作許多重復工作,因為它不也許標簽點同名或者是使用邏輯名。
(3) 我們在使用過程中,遇到這樣一個現(xiàn)象令人難解,借此機會,向西門子的專家請教。我編輯兩個項目腳本程序(CAL_SPEED-A,CAL-SPEED-B)用于分別實現(xiàn)不同軋線的速度計算,每一個程序絕對無任何問題,任何一個都能正確完成任務。但當這兩個腳本同時存在時,總有一個腳本,在WINCC執(zhí)行時不能認識,WINCC提示為"外部函數(shù)不存在"。在我們編程時,確實不能解決該問題,只有將兩個函數(shù)合并在一起利用不同的狀態(tài)來進行兩流的參數(shù)計算。望各位專家指教。
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