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發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:43
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華能德州電廠6號(hào)機(jī)組(660 MW)是山東電網(wǎng)單機(jī)容量最大的2臺(tái)火力發(fā)電機(jī)組之一,鍋爐由德國巴布考克(BABCOCK)公司制造,為亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐,制粉系統(tǒng)配備6臺(tái)BABCOCK公司制造的雙進(jìn)雙出、正壓直吹筒式鋼球磨煤機(jī);于2002年10月13日完成168h連續(xù)滿負(fù)荷試運(yùn)行后投入生產(chǎn)。華能德州電廠6號(hào)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電初期,單機(jī)綜合廠用電率(包含外圍除灰、化學(xué)、輸煤系統(tǒng)廠用電)經(jīng)常在5.8%以上,華能德州電廠在深挖節(jié)電潛力,降低6號(hào)機(jī)組廠用電率方面采取了一系列措施。
1 機(jī)組節(jié)電潛力分析
廠用電主要消耗在經(jīng)常連續(xù)運(yùn)行的鍋爐及汽機(jī)系統(tǒng)的6 kV輔機(jī)上,風(fēng)煙、制粉、循環(huán)水三大輔助系統(tǒng)的設(shè)備用電量占全部廠用電量的70%~75%左右[1],因此,深挖高壓輔機(jī)節(jié)電潛力,減少風(fēng)煙、制粉、循環(huán)水三大系統(tǒng)輔機(jī)耗電量,是降低機(jī)組廠用電率的關(guān)鍵[2]。
1.1制粉系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)的節(jié)電潛力分析
(1) 6號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)為入口靜葉調(diào)節(jié)離心式風(fēng)機(jī),依靠風(fēng)機(jī)入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)出力,一次風(fēng)壓跟蹤鍋爐負(fù)荷變化。由于一次風(fēng)壓設(shè)計(jì)值偏高,且風(fēng)壓隨機(jī)組負(fù)荷變化小,當(dāng)機(jī)組在400~500 MW低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)(鍋爐不投油穩(wěn)燃負(fù)荷為400 MW)。低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)壓仍維持較高水平(9.0 kPa左右),使磨煤機(jī)攜帶風(fēng)調(diào)節(jié)擋板節(jié)流損失增大,一次風(fēng)機(jī)電耗增加。針對(duì)這個(gè)問題,華能德州電廠修正了DCS內(nèi)部一次風(fēng)壓曲線,增加了運(yùn)行人員手動(dòng)設(shè)定風(fēng)壓模塊,在機(jī)組負(fù)荷為550~660 MW之間時(shí),維持一次風(fēng)壓為9.0~10.0 kPa,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至400~450 MW時(shí),適當(dāng)降低一次風(fēng)壓至7.5~8.0 kPa,使低負(fù)荷期間磨煤機(jī)攜帶風(fēng)調(diào)節(jié)板開度增大,減少了磨煤機(jī)攜帶風(fēng)電動(dòng)調(diào)節(jié)擋板的節(jié)流損失。
(2) 由于空預(yù)器漏風(fēng)率較大,漏風(fēng)損失造成風(fēng)機(jī)電耗增大,同時(shí),由于空預(yù)器積灰較為嚴(yán)重,造成部分蓄熱片腐蝕,致使機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)空預(yù)器煙側(cè)壓差高達(dá)2.4~2.5 kPa,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值1.2 kPa,導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)電耗增大。對(duì)此,在機(jī)組檢修期間,將空預(yù)器密封裝置更換為可調(diào)式密封,并更換了已腐蝕損壞的蓄熱片,降低了空預(yù)器漏風(fēng)率,減少了風(fēng)煙阻力;同時(shí),為了避免空預(yù)器低溫腐蝕,損壞蓄熱片,運(yùn)行時(shí)需根據(jù)環(huán)境溫度變化及時(shí)投入暖風(fēng)器,將空預(yù)器蒸汽吹灰替換為乙炔脈沖吹灰裝置,優(yōu)化了吹灰運(yùn)行方式,使空預(yù)器積灰得到控制,煙側(cè)壓差可以維持在1.2 kPa以下,降低了風(fēng)機(jī)電耗。
(3) 機(jī)組投產(chǎn)初期磨煤機(jī)故障率較高,磨煤機(jī)切換次數(shù)較多,啟停頻繁。因磨煤機(jī)啟、停邏輯設(shè)計(jì)繁瑣,從而延長(zhǎng)了切換2臺(tái)磨煤機(jī)并列運(yùn)行的時(shí)間,增加了磨煤機(jī)的空載電耗。通過改良檢修工藝,降低了磨煤機(jī)故障率,減少了磨煤機(jī)消缺切換次數(shù);修改簡(jiǎn)化了磨煤機(jī)啟、停步驟,刪除了一些不必要的步驟,將磨煤機(jī)啟動(dòng)、停止時(shí)間由原30 min縮短為15 min左右。
(4) 6號(hào)爐磨煤機(jī)為雙進(jìn)雙出鋼球磨,由于鍋爐實(shí)際燃用煤種與設(shè)計(jì)煤種有差別,鋼球?qū)嶋H磨損率與供貨廠家提供的鋼球添加公式存在較大誤差,致使投產(chǎn)初期需補(bǔ)充鋼球數(shù)量偏多,磨煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行功率上升,增大了廠用電量。經(jīng)不斷摸索積累經(jīng)驗(yàn),運(yùn)行人員調(diào)整了磨煤機(jī)充球頻率,通過合理計(jì)劃對(duì)磨煤機(jī)補(bǔ)充鋼球,在保證磨煤機(jī)出力的情況下,使磨煤機(jī)平均運(yùn)行功率由原來1 430 kW降低到1 370 kW左右。
(5) 磨煤機(jī)油站邏輯設(shè)計(jì)不盡合理,原設(shè)計(jì)磨煤機(jī)頂瓦油壓低時(shí),無延時(shí)跳磨煤機(jī);頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞無法實(shí)現(xiàn)在線清理。磨煤機(jī)跳閘不僅使鍋爐燃燒不穩(wěn)定,同時(shí)也增加了磨煤機(jī)切換次數(shù),使電耗增加。經(jīng)過多次攻關(guān)試驗(yàn)和分析論證,我們將磨煤機(jī)頂瓦油系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,將磨煤機(jī)頂瓦油壓低跳磨煤機(jī)增加了50 min延時(shí),實(shí)現(xiàn)了頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞在線清理,進(jìn)一步減少了磨煤機(jī)切換次數(shù),同時(shí)保證了鍋爐燃燒穩(wěn)定。
(6) 合理安排磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式,正常情況下,6號(hào)機(jī)組4臺(tái)磨煤機(jī)組合可以帶550 MW負(fù)荷,5臺(tái)磨煤機(jī)組合可以帶660 MW額定負(fù)荷,如果機(jī)組負(fù)荷曲線在550~580 MW之間時(shí),第5臺(tái)磨煤機(jī)出力不足額定出力的30%,運(yùn)行很不經(jīng)濟(jì)。當(dāng)5、6號(hào)機(jī)組均運(yùn)行在不經(jīng)濟(jì)負(fù)荷時(shí),運(yùn)行人員及時(shí)與值長(zhǎng)溝通,請(qǐng)示調(diào)度,合理調(diào)整5、6號(hào)機(jī)組負(fù)荷曲線,使啟動(dòng)第5臺(tái)磨煤機(jī)的機(jī)組盡量多帶負(fù)荷,節(jié)省廠用電消耗。
(7) 6號(hào)機(jī)組送風(fēng)機(jī)為定速、電機(jī)驅(qū)動(dòng)軸流式動(dòng)葉可調(diào)送風(fēng)機(jī),由于DCS內(nèi)部原設(shè)計(jì)二次風(fēng)壓偏高,低負(fù)荷時(shí)二次風(fēng)擋板節(jié)流較大,增加了送風(fēng)機(jī)電耗。對(duì)此,結(jié)合鍋爐燃燒情況,我們將各二次風(fēng)口手動(dòng)調(diào)節(jié)擋板由原50%開度增大到80%~100%。同時(shí)修正了DCS內(nèi)部二次風(fēng)壓曲線,將滿負(fù)荷(660 MW)時(shí),二次風(fēng)壓從2.5 kPa降為1.85 kPa,使運(yùn)行中二次風(fēng)電動(dòng)擋板開度增大,減少了擋板節(jié)流帶來的廠用電損耗。
1.2循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電潛力分析及節(jié)電措施
(1) 華能德州電廠6號(hào)機(jī)組設(shè)有定速運(yùn)行循環(huán)水泵3臺(tái),正常運(yùn)行采取2運(yùn)1備的運(yùn)行方式,為降低循環(huán)水泵電耗,經(jīng)過論證,在環(huán)境溫度較低的冬季,運(yùn)行1臺(tái)循泵就可以滿足凝汽器冷卻水和真空的要求,降低了廠用電消耗。
(2) 投產(chǎn)初期膠球清洗收球不正常,經(jīng)常收不到球,為回收膠球不得不開啟第3臺(tái)循泵提高循環(huán)水壓力。經(jīng)對(duì)膠球清洗系統(tǒng)運(yùn)行方式的調(diào)整,選擇規(guī)格合適的膠球,將膠球泵收球時(shí)間由1 h延長(zhǎng)到3~5 h,實(shí)現(xiàn)了膠球清洗運(yùn)行正常,收球時(shí)不再開啟第3臺(tái)循環(huán)水泵,避免了因收球帶來的循環(huán)水廠用電損失。
(3) 機(jī)組停止后,由于循環(huán)水系統(tǒng)需經(jīng)開式水系統(tǒng)向主機(jī)潤(rùn)滑油、空壓機(jī)提供冷卻水源,導(dǎo)致循環(huán)水泵、開式水泵少用戶運(yùn)行時(shí)間過長(zhǎng),使廠用電增加,對(duì)此,為主機(jī)潤(rùn)滑油增加了一路工業(yè)水源作為備用,停機(jī)后主機(jī)潤(rùn)滑油冷卻水切至工業(yè)水,空壓機(jī)冷卻水切至鄰機(jī)供給,使循環(huán)水泵無用戶后可以得到及時(shí)停運(yùn)。
1.3運(yùn)行管理及設(shè)備運(yùn)行方式
1.3.1 機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)輔助系統(tǒng)的節(jié)電措施
(1) 合理調(diào)整真空泵運(yùn)行方式,根據(jù)6號(hào)機(jī)組汽機(jī)真空嚴(yán)密性較好和真空泵出力較大的實(shí)際情況,將真空泵運(yùn)行方式由2臺(tái)泵運(yùn)行、1臺(tái)泵備用改為1臺(tái)真空泵運(yùn)行、2臺(tái)真空泵備有 。
(2) 磨煤機(jī)停運(yùn)后即停止出口分離器電機(jī)運(yùn)行。
(3) 磨煤機(jī)啟動(dòng)后即停止磨頂軸油泵運(yùn)行。
(4) 除渣溢流水池溢流水泵由連續(xù)運(yùn)行調(diào)整為間斷運(yùn)行,當(dāng)溢流池水位高或灰水制漿時(shí)再開啟溢流水泵運(yùn)行。使溢流水泵運(yùn)行時(shí)間由原來每天24 h縮短到2~3 h。
(5) 機(jī)組低負(fù)荷時(shí),控制氧量不超過6.0%,避免過量空氣系數(shù)過大,進(jìn)一步減少風(fēng)機(jī)電耗。
(6) 凝汽器補(bǔ)水方式由凝輸泵補(bǔ)水改由依靠凝汽器真空虹吸補(bǔ)水,機(jī)組正常運(yùn)行期間凝輸泵停運(yùn),使凝輸泵用電大幅降低。
1.3.2 停機(jī)后的節(jié)電措施
機(jī)組停運(yùn)過程中及停運(yùn)后,由于平均負(fù)荷低,甚至不帶負(fù)荷,輔機(jī)系統(tǒng)相對(duì)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),必然增大機(jī)組廠用電率,因此,合理安排停機(jī)過程中輔機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行方式,輔機(jī)達(dá)到停運(yùn)條件時(shí)及時(shí)停運(yùn),盡量縮短輔機(jī)運(yùn)行時(shí)間,也是降低廠用電率的有效措施。
2 有待挖掘的節(jié)電潛力
火力發(fā)電廠節(jié)電主要應(yīng)在加強(qiáng)運(yùn)行管理和設(shè)備改造等方面采取措施,由于設(shè)備改造需要工期長(zhǎng),投資大,很多需要在機(jī)組停機(jī)檢修期間完成,而部分設(shè)備運(yùn)行方式的變更也需要科學(xué)論證后,才可以實(shí)施。目前,華能德州電廠6號(hào)機(jī)組仍舊存在一些節(jié)電潛力,有待論證后,利用適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)改造設(shè)備,調(diào)整運(yùn)行方式后實(shí)現(xiàn)。
(1) 根據(jù)6號(hào)爐制粉系統(tǒng)現(xiàn)狀,3臺(tái)磨煤機(jī)就可以帶450 MW負(fù)荷,但由于鍋爐始終存在較嚴(yán)重的結(jié)焦問題,低負(fù)荷下,鍋爐落焦可能造成燃燒不穩(wěn)定,出于機(jī)組運(yùn)行安全考慮,機(jī)組在400 MW負(fù)荷下仍采用4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行組合,增加了低負(fù)荷下制粉電耗。在完全控制或消除鍋爐結(jié)焦問題后,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷小于450 MW時(shí),可以嘗試3臺(tái)磨煤機(jī)組合運(yùn)行,進(jìn)一步節(jié)約了制粉系統(tǒng)廠用電量。
(2) 目前,磨煤機(jī)可以實(shí)現(xiàn)單側(cè)給煤機(jī)運(yùn)行,當(dāng)一側(cè)給煤機(jī)或下煤管道發(fā)生缺陷后,可以不停運(yùn)磨煤機(jī),實(shí)現(xiàn)給煤機(jī)單側(cè)運(yùn)行,但是當(dāng)一側(cè)給粉管路或一側(cè)分離器故障時(shí),仍需要停磨煤機(jī)對(duì)分離器進(jìn)行檢修,按設(shè)計(jì)單側(cè)分離器(出粉管)運(yùn)行是允許的,建議生產(chǎn)部門試驗(yàn)論證,做好單側(cè)分離器運(yùn)行調(diào)試,減少因單側(cè)粉管路缺陷造成的磨煤機(jī)切換。
(3) 引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)為恒速運(yùn)行離心式風(fēng)機(jī),機(jī)組帶滿負(fù)荷時(shí),風(fēng)機(jī)靜葉開度僅為60%左右,對(duì)于電網(wǎng)調(diào)峰機(jī)組來說,風(fēng)機(jī)效率低,電耗偏大,尤其在低負(fù)荷時(shí),電耗損失更大,因此,可以考慮將風(fēng)機(jī)傳動(dòng)裝置改用高壓變頻電機(jī),以節(jié)約廠用電。
(4) 機(jī)組的廠用電率與機(jī)組負(fù)荷關(guān)系密切,如果機(jī)組平均負(fù)荷高,廠用電率將明顯降低,6號(hào)機(jī)組主、輔機(jī)設(shè)計(jì)裕量均偏大,目前,6號(hào)機(jī)組已經(jīng)進(jìn)行了720 MW穩(wěn)定負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn),計(jì)劃申請(qǐng)修改機(jī)組容量。
(5) 循環(huán)水泵電機(jī)單速改雙速,在環(huán)境溫度低時(shí),采用低速運(yùn)行,此改造投資較小,易于實(shí)現(xiàn),可以節(jié)約較多廠用電。
(6) 目前,6號(hào)機(jī)組共布置400 V檢修變壓器2臺(tái)(汽機(jī)檢修變和鍋爐檢修變),機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),這2個(gè)變壓器基本不帶負(fù)荷,變壓器空載損耗增加了廠用電消耗,我們可以嘗試在兩檢修段之間設(shè)計(jì)一合適容量的聯(lián)絡(luò)開關(guān),機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)停運(yùn)1臺(tái)檢修變,實(shí)現(xiàn)變壓器冷備用,減少了熱備用變壓器的空載損耗。另外,5、6號(hào)機(jī)組的化水變,循水變同樣可以經(jīng)適當(dāng)改造,實(shí)現(xiàn)同類型變壓器一運(yùn)一備,定期切換,達(dá)到變壓器冷備用,降低空載損耗的目的。按變壓器平均空載損耗3%計(jì)算,實(shí)現(xiàn)冷備用后,僅檢修變每年就可節(jié)電131 400 kW·h。
2003、2004年同期6號(hào)機(jī)組部分指標(biāo)比較值見表1。2003、2004年部分月份6號(hào)機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值見表2。
表1 2003、2004年同期6號(hào)機(jī)組部分指標(biāo)比較統(tǒng)計(jì)
發(fā)電量/ kW·h 廠用電量/萬kW·h 運(yùn)行時(shí)間/h 負(fù)荷率/% 綜合廠用電率/%
2003年1~10月 258215.615 4525 227 74.8 5.98
2004年1~10月 318 271.5 17 839 6 516 74.0 5.61
表2 2003、2004年部分月份6號(hào)機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2003年8月 2004年1月 2004年10月
制粉、風(fēng)煙、循環(huán)水三大系統(tǒng)電耗率/% 4.43 3.91 3.77
綜合廠用電率/% 5.98 5.74 5.22
由表1、表2可看出,在同等負(fù)荷條件下,采取各項(xiàng)節(jié)電措施后,2004年1~10月6號(hào)機(jī)組綜合廠用電率與去年同期比較明顯下降,三大系統(tǒng)耗電率、綜合廠用電率呈降低趨勢(shì),節(jié)電降耗效果顯著。
3 參考文獻(xiàn)
[1]徐甫榮.發(fā)電廠輔機(jī)節(jié)能改造技術(shù)方案分析.電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2004,(1):1~2.
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